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日常路面施工的時(shí)候,我們經(jīng)??梢钥吹酵仆翙C(jī)的身影,我們都知道推土機(jī)液壓系統(tǒng)故障的話,原因較多,而且不好排除。下面我們結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn),把經(jīng)常出現(xiàn)的問題,按照故障表現(xiàn),進(jìn)行故障原因分析。
(1)液壓系統(tǒng)故障及其原因分析
①推土鏟提升無力,上升速度緩慢。由液壓系統(tǒng)工作原理分析可知,造成這一故障的原因有:a.液壓油量不足,造成液壓泵吸入空氣,使工作液壓缸工作無力;b.液壓系統(tǒng)工作壓力低,導(dǎo)致工作液壓缸工作無力。而造成液壓系統(tǒng)壓力低的原因又可分為五種:a.液壓泵磨損,供油量減少,液壓油壓力降低;b.安全閥失調(diào)或彈簧損壞,使壓力建立不起來;c.換向閥磨損內(nèi)泄;d.各接頭部分密封圈損壞,造成泄漏;e.液壓缸內(nèi)部密封件損壞。
②操縱桿位于中位時(shí),液壓缸活塞桿緩慢下降。在日常工作中這一故障會(huì)經(jīng)常碰到,其主要原因?yàn)橐簤焊變?nèi)密封環(huán)破損,活塞襯環(huán)磨損、換向閥磨損泄漏。
③工作中泵閥、管路中噪聲大。原因有:a.油量不足;b.液壓泵吸入空氣;c.濾網(wǎng)堵塞;d.液壓泵磨損。
(2)液壓系統(tǒng)故障實(shí)例分析
①故障現(xiàn)象:推土鏟帶負(fù)荷起升無力,空負(fù)荷時(shí)斷續(xù)起升,每次動(dòng)一下操縱桿,鏟刀起升一點(diǎn),在停頓期間,鏟刀不下降。鏟刀在下降過程中正常,可支起鏟刀抬高推土機(jī)前端,工作中有噪聲。
②診斷步驟與方法
a.檢查油面。符合標(biāo)準(zhǔn)。
b.用測(cè)壓表測(cè)液壓系統(tǒng)工作壓力。將液壓泵到油箱的高壓管M10螺塞拆下,擰下測(cè)壓表接頭,發(fā)動(dòng)機(jī)車,用操縱桿操作各種動(dòng)作,觀察壓力表讀數(shù)為3MPa,在液壓缸不動(dòng)作時(shí),僅為IMPa,說明系統(tǒng)壓力太低。
c.擰下濾油器頂部放氣螺塞,發(fā)現(xiàn)操縱桿在“封閉”位置時(shí)螺孔溢油,但有大量氣泡,而操作桿在“起升”或“降落”位置時(shí),油孔不溢油。從原理分析中可知,液壓油不經(jīng)濾油器直接泄人了油箱。打開油箱,果然發(fā)現(xiàn)濾油器與換向閥連接膠管損壞,裂口長(zhǎng)達(dá)40mm,連接無縫管接頭處有一砂眼,直徑φ2.5~3mm。更換膠管及重新補(bǔ)焊好砂眼后,試車發(fā)現(xiàn)濾油器放氣孔處溢油了,但液壓缸仍動(dòng)作無力。
d.檢查液壓油濾芯、旁通閥。濾芯干凈,旁通閥正常。
e.檢查安全閥、換向閥工作狀況。打開油箱側(cè)蓋,找一有機(jī)玻璃制作一蓋板,用4個(gè)螺栓固定在側(cè)蓋孔中,發(fā)動(dòng)機(jī)在不動(dòng)作時(shí),觀察到油面平靜。扳動(dòng)操縱桿至液壓缸“上升”位置時(shí),發(fā)現(xiàn)從安全閥閥塊接口處大量噴油,由此判斷是安全閥泄漏,造成液壓系統(tǒng)壓力下降。
f.拆解安全閥,發(fā)現(xiàn)4個(gè)連接螺栓中右側(cè)2個(gè)松動(dòng),閥體間的一個(gè)O形圈斷裂。更換新O形圈后試車,液壓缸工作正常,但油箱處仍有噪聲,打開排氣塞排氣后,響聲消除。
(3)故障原因總結(jié)及防治
該故障原因主要由于安全閥兩個(gè)連接螺栓松動(dòng),造成閥塊壓緊力不均,在高壓作用下O形圈一側(cè)首先被沖壞,系統(tǒng)泄壓,導(dǎo)致了以上故障的發(fā)生。
防治措施:為了防止螺栓再次松動(dòng),在裝配時(shí)除按規(guī)定扭矩?cái)Q緊外,在螺紋處涂樂泰膠,徹底解決螺栓松動(dòng)的問題,防止類似故障的發(fā)生。